由于运行调整不理想,致使锅炉五孔左右夹板尾部CO浓度偏高且NO排放未达到预期目标。由于在燃烧过程中一般采用的都是强制送风的方式,但锅炉炉膛内部的燃烧空间较小,无法实现的充分燃烧就被流出炉膛,导致燃烧物上的热损失。分析认为,其主要原因是锅炉五孔左右夹板沿炉膛宽度及深度方向氧量分布不均所致。对此,根据燃烧器改造后的结构特点,对燃烧器参数进行优化调整,在保证NO排放的前提下将锅炉五孔左右夹板满负荷时尾部CO浓度由2 000pL/L左右降至100卩L/L以下,飞灰可燃物含碳量降至0.5%以下,锅炉五孔左右夹板效率提高0.8百分点,NO排放浓度由改造前锅炉五孔左右夹板
孔左右夹板厂家直发,后部的中线是水平和垂直的,也可以是水平的。铸件回火的目的有以下几个方面:⒈降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。转子部分主要由轴和安装在轴上的叶轮,衬套鲲,平衡盘鲲等组成。轴上的零件用平键和衬套螺母固定,使它们与轴成为一体。整个转子通过两端的轴承支撑在泵壳上,转子部件上的叶轮由泵级的数量决定。转子由电机驱动,泵从电机末端看时顺时旋转。转子部分主要由轴和安装在轴上的叶轮,衬套鲲,平衡盘鲲等组成
(1)锅炉夹板运用前先查看所用电压频率能否与该产物技术指标的规则相符。
(2)请查看油箱内能否加满油。
(3)请扫除油箱内气体。
(4)请查看发作器内水位能否超越水位。
(5)请查看线路能否疏通。主动控制器上"电源"指示灯亮,即证明线路疏通。
(6)请查看排污阀能否封闭。要靠调整煤层厚度和炉排速度。当需要增加负荷时,将煤闸门提高,进入炉排的煤层厚度增加,同时加快炉排的前进速度,这样单位时间内进入炉膛的燃料增多,负荷必然增加。当然增加负荷时首先要增加引、送风量
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